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大众网记者 李伟 通讯员 蒋岚 滨州报道
如今,走进山东省滨州市烟草专卖局(公司)卷烟物流配送中心联合工房,车厢内多品规件烟自动卸货、多穿系统自动备货补货、两条“标细异”合一分拣线高效运转、全品规卷烟自动推送入笼、无人AGV叉车自动将笼车推送至装车月台、整装置直接上车……整个主作业环节工作有条不紊地进行着,现场井然有序。
“技改之前,设备可没有这么智能,车厢内卸货需要6名作业人员,冬天冷夏天热,夏天车厢里的温度更是高达50多度,存在安全风险。” 滨州市卷烟物流配送中心书记、经理张登健回忆道。
卷烟入库作为商业物流的起点,是连接工业企业的重要环节,其效率和准确性对整体供应链的流畅性至关重要。然而,传统的人工卸货方式无法满足卷烟到货高峰期的卸货需求,不仅耗时长,效率低而且易出错,如何打通这个堵点,实现卷烟高效、精准的自动化入库呢?
为此,物流中心成立了阳光QC小组,聚焦储配环节的技术骨干,也邀请了第三方厂家的技术人员,小组成员各展所长,从实践中找问题,从问题中找方案,持续改进、共同协作,打通这一堵点。
在空间有限的车厢内实现卷烟多品规件烟自动卸货,是我们遇到的第一个难题;卷烟各品规的烟箱尺寸不一致,需要非常精准的识别才能完成自动吸取。
小组成员挤在高温的车厢中,一遍遍测试装置试验的真实数据;太阳光照强时部分烟箱无法识别,烟姿稍有不正就会影响前端吸盘吸取。
“王工,调整相机拍照时的曝光度,是不是能改善强光照射下识别不准确的问题?”
“理论上可行,但我要调试参数重复试验。”
“罗主任,中间的两个吸盘总是会影响烟箱吸取,我们测试一下四个吸盘的吸取力,如果可以,就把中间两个拆掉。”
“确实,六个吸盘可能影响了吸取卷烟的灵活性,减少中间两个吸盘更有助于吸取。”
……
这样的研讨场景,对阳光QC小组成员来说已经习以为常。
不论是在繁忙的联合工房内,还是夜深人静的办公楼,小组成员总是肩并肩地聚在一起,共同探讨着课题的进展。为了精益求精,他们在车厢内反复模拟实验,汗水不知道打湿了多少张设计图纸,一次次推翻设计,一次次重复测算,数月的艰辛攻关,在无数次的尝试与调试后,克服了烟箱识别的难题。
终于成功了!自动卸货的效率大幅提升,达到了预定目标。该装置用自动卸货代替人工卸货,做到随到随卸,实现卷烟入库作业流程的智能化。通过不断优化,装置正向输送可卸货,反向输送可装车。自动卸货装置的应用,赢得了物流一线人员和工业企业的一致好评。
这项成果为行业首创,填补了行业空白,相关成果已获国际发明专利、实用新型专利以及计算机软件著作权,且已被省内外、国外多家企业引进应用,效果显著。
“让我印象最深的是装卸工王璐高温下工作中暑了,喝上藿香正气水继续去搬烟,衣服都可以拧出水来。而现在,车厢内挥汗如雨的景象,已经一去不返了。”储配部主任罗玲玲说。
创新驱动发展,科技引领未来。近年来,滨州市卷烟物流配送中心聚焦生产经营的技术瓶颈,积极推动技术创新,不仅破解了制约物流高质量发展的难题,更提供了促进人才成长的沃土。
截至目前,阳光QC小组已形成了由12名优秀青年员工组成的专业化创新人才队伍,其中1人被评为烟草行业最美物流人、1人成功入选山东省商业系统科学普及专家团、1人被评为滨州市国资国企系统品牌党员、2人获得全国质量管理小组活动中级QC诊断师资格;阳光QC小组获全省系统优秀QC小组成果推广及引进应用奖。
在人才的支撑下,各类创新成果不断涌现。近三年来,科技项目立项增长30%,精益课题立项增长50%,QC课题立项增长30%。多项QC成果获得国家局、省局(公司)奖项,获得知识产权奖20余项,发表论文50余篇。送货班组被中国质量协会评为全国质量信得过班组。
下一步,滨州市卷烟物流配送中心将继续按照行业相关部署,坚持问题导向,以管理创新为主线,以数字化转型为抓手,深入实施创新驱动发展战略,为企业高质量发展和现代化建设注入源源活力。
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